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2025年11月14日遼陽石化:隨“季”而變 保障低凝柴油生產隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使
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2025年11月7日大港油田井下作業公司自動推送管裝置減負賦能隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余
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2025年10月31日遼河油田啟用新裝置噸液綜合成本降20%以上隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不
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2025年10月24日冀東油田研制新型濾芯碳化清洗裝置降本增效隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體
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2025年10月11日大慶油田研發廣域示蹤測井技術隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、
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2025年9月26日新疆油田百口泉采油廠數智轉型實現質效提升隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。
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2025年9月19日大港油田差異化注水挖潛剩余油隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅
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2025年9月5日渤海鉆探鉆井四公司刷新冀東油田多項紀錄隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開
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2025年8月29日吉林油田密閉取芯指導老區挖潛隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步
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2025年8月8日長慶合水油田加速致密油效益開發隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步 8月5日,隨著固平41-52井場部署的一口水平井順利完鉆,標志著長慶合水油田致密油整裝水平井立體開發區井數突破650口,成為國內最大的致密油整裝水平井立體開發區。目前,開發區自開發以來累計產油量達500余萬噸,與定向井開發區相比累計產油量提升6.5倍,油井生產時率同比增長17%,致密油效益開發邁入新發展航道。 長慶隴東合水油田是典型的致密油藏,資源基礎豐厚,然而儲層物性差、滲流能力弱的特性嚴重制約了其效益建產,開發難度極大。自開發以來,長慶油田產建科研團隊秉持技術創新與理論創新并重的理念,逐步攻克致密油藏開發難題,助力合水油田致密油整裝水平井立體開發區實現連續10年穩產,并推動其年產量以1.5萬噸以上的增量持續攀升。 在水平井效
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2025年7月25日吐哈油田:加速技術創新 降低鉆井壓裂成本隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步 8月5日,隨著固平41-52井場部署的一口水平井順利完鉆,標志著長慶合水油田致密油整裝水平井立體開發區井數突破650口,成為國內最大的致密油整裝水平井立體開發區。目前,開發區自開發以來累計產油量達500余萬噸,與定向井開發區相比累計產油量提升6.5倍,油井生產時率同比增長17%,致密油效益開發邁入新發展航道。 長慶隴東合水油田是典型的致密油藏,資源基礎豐厚,然而儲層物性差、滲流能力弱的特性嚴重制約了其效益建產,開發難度極大。自開發以來,長慶油田產建科研團隊秉持技術創新與理論創新并重的理念,逐步攻克致密油藏開發難題,助力合水油田致密油整裝水平井立體開發區實現連續10年穩產,并推動其年產量以1.5萬噸以上的增量持續攀升。 在水平井效 截至目前,吐哈油田今年以來完成產能建設等各類方案46項,方案設計符合率達100%、措施有效率達98%,有效節約了鉆井和壓裂成本,工程技術的支撐保障作用更加凸顯。 隨著油田增儲上產轉向超深層、非常規領域,地質條件復雜情況加劇,為工程技術服務提出了更高要求。今年年初以來,吐哈油田工程技術服務單位緊盯重點項目,加快技術創新,提升服務質量,工程技術服務創下多項新紀錄,助力油田扭虧脫困。 聚焦“儲量工程”和“春雷行動”,吐哈油田鉆井工程圍繞超深井、重點領域開展井身結構優化、提速工具、鉆井液迭代升級等技術攻關,儲層改造圍繞壓成、壓好和儲量升級,持續開展技術攻關與試驗。 在鉆井提速方面,吐哈油田工程
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2025年7月11日華北油田煤層氣高效增產隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步 8月5日,隨著固平41-52井場部署的一口水平井順利完鉆,標志著長慶合水油田致密油整裝水平井立體開發區井數突破650口,成為國內最大的致密油整裝水平井立體開發區。目前,開發區自開發以來累計產油量達500余萬噸,與定向井開發區相比累計產油量提升6.5倍,油井生產時率同比增長17%,致密油效益開發邁入新發展航道。 長慶隴東合水油田是典型的致密油藏,資源基礎豐厚,然而儲層物性差、滲流能力弱的特性嚴重制約了其效益建產,開發難度極大。自開發以來,長慶油田產建科研團隊秉持技術創新與理論創新并重的理念,逐步攻克致密油藏開發難題,助力合水油田致密油整裝水平井立體開發區實現連續10年穩產,并推動其年產量以1.5萬噸以上的增量持續攀升。 在水平井效 截至目前,吐哈油田今年以來完成產能建設等各類方案46項,方案設計符合率達100%、措施有效率達98%,有效節約了鉆井和壓裂成本,工程技術的支撐保障作用更加凸顯。 隨著油田增儲上產轉向超深層、非常規領域,地質條件復雜情況加劇,為工程技術服務提出了更高要求。今年年初以來,吐哈油田工程技術服務單位緊盯重點項目,加快技術創新,提升服務質量,工程技術服務創下多項新紀錄,助力油田扭虧脫困。 聚焦“儲量工程”和“春雷行動”,吐哈油田鉆井工程圍繞超深井、重點領域開展井身結構優化、提速工具、鉆井液迭代升級等技術攻關,儲層改造圍繞壓成、壓好和儲量升級,持續開展技術攻關與試驗。 在鉆井提速方面,吐哈油田工程 7月7日筆者獲悉,今年上半年,華北油田煤層氣商品量同比增加4500萬立方米。 華北油田堅持把煤層氣業務作為建設千萬噸當量綜合能源公司的重要增長極。今年年初以來,華北油田按照“發展沁水,拓展外圍”的思路,自營和合作雙向賦能,抓好煤層氣高效增產,加快打造“一主三輔”煤層氣綠色智能化產業基地。 華北油田聚焦加快探明評價與水平井技術攻關,以“探明儲量、升級技術、落實產能”為主線,在不同深度、不同區域開展水平井高產試驗,為實現沁水盆地資源效益動用夯實基礎。 華北油田整體規劃產能規模,突出協同高效,持續開展精細地質評價,優化鉆井軌跡設計,從源頭確保井網最大化控儲;實施過程中專人對接現場,及時分析解
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2025年7月4日吉林油田“數字哨兵”護航油氣生產隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步 8月5日,隨著固平41-52井場部署的一口水平井順利完鉆,標志著長慶合水油田致密油整裝水平井立體開發區井數突破650口,成為國內最大的致密油整裝水平井立體開發區。目前,開發區自開發以來累計產油量達500余萬噸,與定向井開發區相比累計產油量提升6.5倍,油井生產時率同比增長17%,致密油效益開發邁入新發展航道。 長慶隴東合水油田是典型的致密油藏,資源基礎豐厚,然而儲層物性差、滲流能力弱的特性嚴重制約了其效益建產,開發難度極大。自開發以來,長慶油田產建科研團隊秉持技術創新與理論創新并重的理念,逐步攻克致密油藏開發難題,助力合水油田致密油整裝水平井立體開發區實現連續10年穩產,并推動其年產量以1.5萬噸以上的增量持續攀升。 在水平井效 截至目前,吐哈油田今年以來完成產能建設等各類方案46項,方案設計符合率達100%、措施有效率達98%,有效節約了鉆井和壓裂成本,工程技術的支撐保障作用更加凸顯。 隨著油田增儲上產轉向超深層、非常規領域,地質條件復雜情況加劇,為工程技術服務提出了更高要求。今年年初以來,吐哈油田工程技術服務單位緊盯重點項目,加快技術創新,提升服務質量,工程技術服務創下多項新紀錄,助力油田扭虧脫困。 聚焦“儲量工程”和“春雷行動”,吐哈油田鉆井工程圍繞超深井、重點領域開展井身結構優化、提速工具、鉆井液迭代升級等技術攻關,儲層改造圍繞壓成、壓好和儲量升級,持續開展技術攻關與試驗。 在鉆井提速方面,吐哈油田工程 7月7日筆者獲悉,今年上半年,華北油田煤層氣商品量同比增加4500萬立方米。 華北油田堅持把煤層氣業務作為建設千萬噸當量綜合能源公司的重要增長極。今年年初以來,華北油田按照“發展沁水,拓展外圍”的思路,自營和合作雙向賦能,抓好煤層氣高效增產,加快打造“一主三輔”煤層氣綠色智能化產業基地。 華北油田聚焦加快探明評價與水平井技術攻關,以“探明儲量、升級技術、落實產能”為主線,在不同深度、不同區域開展水平井高產試驗,為實現沁水盆地資源效益動用夯實基礎。 華北油田整體規劃產能規模,突出協同高效,持續開展精細地質評價,優化鉆井軌跡設計,從源頭確保井網最大化控儲;實施過程中專人對接現場,及時分析解 6月27日6時25分,吉林油田扶余采油廠采油作業三區的物聯網監控大屏突然閃爍起紅色預警。“東24-20井組盤根漏失報警,請立即處置!”監控員吳春杰第一時間將故障井號同步發送至工作群,僅8分鐘,東20生產區的維修人員便抵達現場完成處置。 從過去依靠人力頻繁跑現場,到如今借助智能系統精準“診脈”;從以往憑借經驗進行判斷,到現在依據數據科學決策,物聯網技術為吉林油田的轉型發展提供了堅實的數字化保障。 在川南頁巖氣田生產指揮中心,屏幕上實時跳動著氣井壓力、產量等關鍵數據,這是吉林油田數智技術公司為川南分公司打造的“智能化生產智慧場景”。項目團隊還編制了《川南數智化建設工作方案(2025—2027)》,為未來3年川南地區的數智化建設制定了“路線圖”。“
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2025年5月23日蘭州石化航煤產量創歷史新高隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步 8月5日,隨著固平41-52井場部署的一口水平井順利完鉆,標志著長慶合水油田致密油整裝水平井立體開發區井數突破650口,成為國內最大的致密油整裝水平井立體開發區。目前,開發區自開發以來累計產油量達500余萬噸,與定向井開發區相比累計產油量提升6.5倍,油井生產時率同比增長17%,致密油效益開發邁入新發展航道。 長慶隴東合水油田是典型的致密油藏,資源基礎豐厚,然而儲層物性差、滲流能力弱的特性嚴重制約了其效益建產,開發難度極大。自開發以來,長慶油田產建科研團隊秉持技術創新與理論創新并重的理念,逐步攻克致密油藏開發難題,助力合水油田致密油整裝水平井立體開發區實現連續10年穩產,并推動其年產量以1.5萬噸以上的增量持續攀升。 在水平井效 截至目前,吐哈油田今年以來完成產能建設等各類方案46項,方案設計符合率達100%、措施有效率達98%,有效節約了鉆井和壓裂成本,工程技術的支撐保障作用更加凸顯。 隨著油田增儲上產轉向超深層、非常規領域,地質條件復雜情況加劇,為工程技術服務提出了更高要求。今年年初以來,吐哈油田工程技術服務單位緊盯重點項目,加快技術創新,提升服務質量,工程技術服務創下多項新紀錄,助力油田扭虧脫困。 聚焦“儲量工程”和“春雷行動”,吐哈油田鉆井工程圍繞超深井、重點領域開展井身結構優化、提速工具、鉆井液迭代升級等技術攻關,儲層改造圍繞壓成、壓好和儲量升級,持續開展技術攻關與試驗。 在鉆井提速方面,吐哈油田工程 7月7日筆者獲悉,今年上半年,華北油田煤層氣商品量同比增加4500萬立方米。 華北油田堅持把煤層氣業務作為建設千萬噸當量綜合能源公司的重要增長極。今年年初以來,華北油田按照“發展沁水,拓展外圍”的思路,自營和合作雙向賦能,抓好煤層氣高效增產,加快打造“一主三輔”煤層氣綠色智能化產業基地。 華北油田聚焦加快探明評價與水平井技術攻關,以“探明儲量、升級技術、落實產能”為主線,在不同深度、不同區域開展水平井高產試驗,為實現沁水盆地資源效益動用夯實基礎。 華北油田整體規劃產能規模,突出協同高效,持續開展精細地質評價,優化鉆井軌跡設計,從源頭確保井網最大化控儲;實施過程中專人對接現場,及時分析解 6月27日6時25分,吉林油田扶余采油廠采油作業三區的物聯網監控大屏突然閃爍起紅色預警。“東24-20井組盤根漏失報警,請立即處置!”監控員吳春杰第一時間將故障井號同步發送至工作群,僅8分鐘,東20生產區的維修人員便抵達現場完成處置。 從過去依靠人力頻繁跑現場,到如今借助智能系統精準“診脈”;從以往憑借經驗進行判斷,到現在依據數據科學決策,物聯網技術為吉林油田的轉型發展提供了堅實的數字化保障。 在川南頁巖氣田生產指揮中心,屏幕上實時跳動著氣井壓力、產量等關鍵數據,這是吉林油田數智技術公司為川南分公司打造的“智能化生產智慧場景”。項目團隊還編制了《川南數智化建設工作方案(2025—2027)》,為未來3年川南地區的數智化建設制定了“路線圖”。“ 5月21日,在蘭州石化煉油區集中控制室,500萬噸/年常減壓裝置內線操作人員正在仔細比對質檢分析結果,對著屏幕上的控制點,滑動鼠標,再次調節常一線外放量,精準將航煤冰點控制在質量指標上線,確保航煤收率最大化。 今年以來,蘭州石化以市場為導向,全面落實“減柴增航”,產銷運高效聯動,優化煉油產品結構,全力以赴確保出廠。 1至4月,蘭州石化航煤產量超34萬噸,同比增長8.94%,產量創歷史新高;航煤鐵路發運1281車,創歷史新高。 在生產中,蘭州石化2套常減壓裝置提高常一線航煤終餾點,根據原油性質變化間歇調整常二線汽提塔蒸汽量,最大程度生產航煤組分;2套航煤加氫裝置優化產品結構,強化全流程管
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2022年4月22日國家管網西氣東輸向湖南輸送天然氣16.25億立方米隨著東北地區氣溫持續下降,低凝柴油保供壓力持續增大。遼陽石化緊跟市場需求變化,調整資源配置,優化生產方案,大力增產低凝柴油。截至目前,遼陽石化-35號柴油日均產量達到2000噸,有力保障了市場需求。 面對冬季市場需求,遼陽石化開足馬力,將低凝柴油增產作為當前生產組織的重點工作,通過優化原油加工方案、精細調整操作參數、強化各裝置間的協同配合,充分挖掘裝置潛力。技術人員依托生產管控一體化平臺,對關鍵指標進行24小時監控,動態調整反應溫度與物料配比,優化柴油調和組分,在確保產品質量的前提下,持續挖掘裝置潛能。同時,公司嚴格把控從原料到成品的全過程質量監控,建立了完善的質量追溯體系,對每個生產環節進行嚴格把關,確保每一批出廠產品的冷濾點、十六烷值等關鍵指標均能滿足嚴寒環境下的使 11月3日,在大港油田井下作業公司西17-9井修井現場,員工通過控制新研發的自動推送管裝置,完成了以往需要兩個崗位接力配合的作業任務。 傳統小修作業屬于勞動密集型行業,現場員工常年與液壓鉗、吊卡、油管等“鐵疙瘩”打交道,勞動強度大、安全風險高。在日常起下油管過程中,修井員工需要將100余公斤重的油管搬上搬下井口操作臺,費時費力,還存在磕碰等風險。大港油田井下作業公司在研發推廣自動修井機的基礎上,組建專業團隊,研發與現場油管貓道相匹配的自動推送管裝置,實現搬抬油管、抽油桿作業的機械化。 在精細開展性能評估、安全評價的基礎上,大港油田井下作業公司積極推進自動推送管裝置的現場試驗,截至目前,今年以來已現場應用59井次,起下管桿10萬余 10月28日,記者從遼河油田獲悉,該油田曙五聯合站使用新一代低溫電脫裝置后,原油出站含水率穩定控制在0.3%以內,噸液綜合成本下降20%以上。 稠油脫水一直是制約油田低成本開發的難題,其中實現低溫脫水的關鍵與難點在于破乳。遼河油田設計院技術團隊深入分析稠油乳狀液的物理化學特性,研發多場耦合電脫水模擬實驗裝置,系統揭示流場、壓力場對脫水效果的影響機制。“稠油乳狀液類型多樣、成分復雜,以往單一能量場處理方式往往難以達到理想效果。”遼河油田設計院一級工程師李澤勤說。 基于模擬試驗和數據,技術團隊設計出“多場耦合技術”的路線,采取“直流電場+高壓高頻電場+低壓高頻電場”有機組合,根據原油含水率變化規律及乳狀液不同形態,從下向上梯次布置不 10月22日,在冀東油田油氣集輸公司老爺廟聯合站,員工使用自主研制的新型濾芯碳化清洗裝置清洗濾芯,清理過程既方便又環保。 在油氣集輸生產系統中,過濾器核心部件濾芯在使用過程中極易被原油膠質、凝油以及泥沙、絮狀物、枯枝雜草等雜質堵塞。傳統手工清理方式效率低下、勞動強度大,同時加速了濾芯損耗,導致更換頻繁,成本高。 面對難題,技術人員積極開展技術攻關,創新性地借鑒含油污泥干化裝置的技術原理,緊扣環保核心要求,將目標鎖定在提升效率、降低勞動強度、實現設備智能化三大方向,成功研制出一套高效、環保的過濾器濾芯碳化清洗裝置。 該裝置集加熱水洗碳化系統、煙氣過濾系統、氮氣保護系統、自動溫控系統于一體 9月7日,記者從大慶油田測試技術服務分公司獲悉,其成功研制的廣域示蹤測井技術,實現油藏注水監測精度和效率雙突破。該項技術為國內首創,可有效識別射開僅0.2米、注水量0.3立方米/日的吸水層,測試平均效率提升45%,同位素載體用量平均減少83%,為油田精細開發提供了技術支撐。 該技術創新研發“抗絮凝覆膜”和“表面活性覆膜”工藝,適宜各種注入介質吸水剖面測試,其獨特的“球源同制”技術可使同位素比活度靈活調節至1至30倍,適應10立方米/日至200立方米/日注水強度監測需求。與傳統技術相比,該技術大幅提高了薄差油層的識別能力,特別適用于高含水油田。 據了解,該技術已累計完成215井次的現場試驗,測試成功率100%,不僅無視層間矛盾,成功捕捉到最高53.8立方米/日、 截至目前,新疆油田百口泉采油廠物聯網上線率穩定在98%,數據準確率達99%,設備完好率保持在95%,從“建得好”轉向“管得好”“用得好”,為油田數智化轉型奠定了基礎。 百口泉采油廠通過技術升級優化管理模式,在軟件開發方面增加了電子臺賬系統和雙端編輯功能,讓數據記錄更精準、維護更快捷,使巡檢更加精準高效。百口泉采油廠將油氣生產的報警設置和聯鎖管理全部轉為線上操作,使流程提速90%。 百口泉采油廠技術人員還研發了智能檢測程序,自動識別生產運行管理系統異常數據,使油井電功圖系統的可用率提升至80%,為油井狀態分析提供了可靠依據。另外,技術人員開發的電功圖系統標準化調試工具已成功應用于500多臺設備,節省了油井維護成本。 截至9月10日,大港油田對40個重點區塊開展差異化注水治理,階段控遞減增油3萬余噸,自然遞減率同比下降1.7個百分點,剩余油挖潛成效顯著。 目前,大港油田處于特高含水階段,長期注水導致儲層滲流規律日趨復雜,剩余油高度分散,精準刻畫難度加大。為此,科研人員依托精細油藏描述成果,不斷提升油藏潛力認識,深入剖析不同類型油藏注采矛盾,制定差異化治理對策。 針對中高滲油藏水驅開發后期層系井網適應性差、無效水循環突出的實際,科研人員建立了單井優勢滲流通道風險井快速識別方法,完善層系井網,精細層系內分注,加強調剖調驅,提升水驅控制程度與油層動用程度。針對低滲油藏“注不進、驅不動”的問題,科研人員持續攻關低滲油藏壓驅增能技術,規模推廣“壓—驅 8月25日記者獲悉,渤海鉆探鉆井四公司承鉆的高166-77井順利完井,刷新冀東油田鉆井周期最短、鉆完井周期最短、平均機械鉆速最快等多項紀錄。 高166-77井是冀東油田高尚堡油田高深北區高66X1斷塊的一口定向井,地處地層巖性復雜區域,面臨館陶底礫巖、黑色玄武巖以及大段棕紅色泥巖等多重施工挑戰。鉆井四公司技術人員在前期高166-79井優質完井基礎上,持續探索提速提效路徑,通過技術革新與工藝優化打響攻堅戰。 在二開施工中,技術人員精準施策,突破排量壁壘,將配套缸套更換為180毫米,為大井眼鉆進提供強勁動力。針對礫巖與玄武巖高研磨性等特點,定制四刀翼雙排齒PDC鉆頭,顯著提升鉆頭的耐磨性,實現提速目標,為后續施工奠定堅實基礎。在三開 今年年初以來,大慶石化公司以“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”為原則,科學調整煉油區物料流向,優化自產重質乙烯原料生產,實現煉油區裝置高效運行。1至7月,乙烯綜合收率同比提高0.12%,雙烯綜合收率同比提高0.13%,煉化一體化布局增效顯著。 系統優化結構,提升原料品質。面對成品油調和與乙烯原料供應的雙重挑戰,大慶石化統籌平衡上下游生產需求,全面梳理煉油區各餾分物料的性質與流向,確定優化利用方案。創新應用精細原料評價方法進行精準識別,把加氫尾油、600萬噸/年常減壓裝置常二線餾分作為優質乙烯料,采取壓減劣質原料量、增產加氫尾油至每日1200噸等措施,逐步降低高芳烴的組分比例,提升優質裂解料占比,從源頭提升乙烯原料的經濟性。 分步 8月5日,隨著固平41-52井場部署的一口水平井順利完鉆,標志著長慶合水油田致密油整裝水平井立體開發區井數突破650口,成為國內最大的致密油整裝水平井立體開發區。目前,開發區自開發以來累計產油量達500余萬噸,與定向井開發區相比累計產油量提升6.5倍,油井生產時率同比增長17%,致密油效益開發邁入新發展航道。 長慶隴東合水油田是典型的致密油藏,資源基礎豐厚,然而儲層物性差、滲流能力弱的特性嚴重制約了其效益建產,開發難度極大。自開發以來,長慶油田產建科研團隊秉持技術創新與理論創新并重的理念,逐步攻克致密油藏開發難題,助力合水油田致密油整裝水平井立體開發區實現連續10年穩產,并推動其年產量以1.5萬噸以上的增量持續攀升。 在水平井效 截至目前,吐哈油田今年以來完成產能建設等各類方案46項,方案設計符合率達100%、措施有效率達98%,有效節約了鉆井和壓裂成本,工程技術的支撐保障作用更加凸顯。 隨著油田增儲上產轉向超深層、非常規領域,地質條件復雜情況加劇,為工程技術服務提出了更高要求。今年年初以來,吐哈油田工程技術服務單位緊盯重點項目,加快技術創新,提升服務質量,工程技術服務創下多項新紀錄,助力油田扭虧脫困。 聚焦“儲量工程”和“春雷行動”,吐哈油田鉆井工程圍繞超深井、重點領域開展井身結構優化、提速工具、鉆井液迭代升級等技術攻關,儲層改造圍繞壓成、壓好和儲量升級,持續開展技術攻關與試驗。 在鉆井提速方面,吐哈油田工程 7月7日筆者獲悉,今年上半年,華北油田煤層氣商品量同比增加4500萬立方米。 華北油田堅持把煤層氣業務作為建設千萬噸當量綜合能源公司的重要增長極。今年年初以來,華北油田按照“發展沁水,拓展外圍”的思路,自營和合作雙向賦能,抓好煤層氣高效增產,加快打造“一主三輔”煤層氣綠色智能化產業基地。 華北油田聚焦加快探明評價與水平井技術攻關,以“探明儲量、升級技術、落實產能”為主線,在不同深度、不同區域開展水平井高產試驗,為實現沁水盆地資源效益動用夯實基礎。 華北油田整體規劃產能規模,突出協同高效,持續開展精細地質評價,優化鉆井軌跡設計,從源頭確保井網最大化控儲;實施過程中專人對接現場,及時分析解 6月27日6時25分,吉林油田扶余采油廠采油作業三區的物聯網監控大屏突然閃爍起紅色預警。“東24-20井組盤根漏失報警,請立即處置!”監控員吳春杰第一時間將故障井號同步發送至工作群,僅8分鐘,東20生產區的維修人員便抵達現場完成處置。 從過去依靠人力頻繁跑現場,到如今借助智能系統精準“診脈”;從以往憑借經驗進行判斷,到現在依據數據科學決策,物聯網技術為吉林油田的轉型發展提供了堅實的數字化保障。 在川南頁巖氣田生產指揮中心,屏幕上實時跳動著氣井壓力、產量等關鍵數據,這是吉林油田數智技術公司為川南分公司打造的“智能化生產智慧場景”。項目團隊還編制了《川南數智化建設工作方案(2025—2027)》,為未來3年川南地區的數智化建設制定了“路線圖”。“ 5月21日,在蘭州石化煉油區集中控制室,500萬噸/年常減壓裝置內線操作人員正在仔細比對質檢分析結果,對著屏幕上的控制點,滑動鼠標,再次調節常一線外放量,精準將航煤冰點控制在質量指標上線,確保航煤收率最大化。 今年以來,蘭州石化以市場為導向,全面落實“減柴增航”,產銷運高效聯動,優化煉油產品結構,全力以赴確保出廠。 1至4月,蘭州石化航煤產量超34萬噸,同比增長8.94%,產量創歷史新高;航煤鐵路發運1281車,創歷史新高。 在生產中,蘭州石化2套常減壓裝置提高常一線航煤終餾點,根據原油性質變化間歇調整常二線汽提塔蒸汽量,最大程度生產航煤組分;2套航煤加氫裝置優化產品結構,強化全流程管 據悉,近日,從國家管網西氣東輸長沙輸氣分公司獲悉,該公司圓滿完成湖南省境內天然氣冬季保供任務,累計向湖南省境內輸送 天然氣16.25億立方米,同比增長9.26%。 國家管網西氣東輸長沙輸氣分公司累計向湖南省境內輸送天然氣16.25億立方米,同比增長9.26%。 長沙輸氣分公司以安全生產為根基,以應急處置為抓手,以市場開發為動力,為湖南省經濟高速發展、千家萬戶安寧生活筑牢用氣 屏障。 去冬今春天然氣保供期間,長沙輸氣分公司以安全生產為根基,以應急處置為抓手,以市場開發為動力,多舉措確保湖南地區用上 平穩供應的清潔能源,為湖南省經濟高速發展、千家萬戶安寧生活筑牢用氣屏障。 穩中求進開拓市場,能源供應勇創新高。冬季保供期間,分公司迎難而上主動開發新增用戶,堅持“從客戶中來到客戶中去”“從 群眾中來到群眾中去”的工作策略,新增設湖南省天
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